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您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 > 文章詳情被測(cè)液體對(duì)電磁流量計(jì)造成故障的幾種情況
電磁流量計(jì)測(cè)量原理是依據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,傳感器主要組成部分是:測(cè)量管、電極、勵(lì)磁線圈、鐵芯與磁軛殼體,主要用于測(cè)量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。實(shí)際使用中我們發(fā)現(xiàn),有時(shí)候電磁流量計(jì)莫名其妙地會(huì)出現(xiàn)故障,下面就分析一下被測(cè)液體對(duì)電磁流量計(jì)造成故障的幾種情況,供大家參考。
1、液體中含有氣體
液體中含有溶解氣體不會(huì)影響流量測(cè)量,但是如果液體中出現(xiàn)游離氣體(即氣泡)則會(huì)影響測(cè)量并可能引起故障。液體中游離氣體一般有三方面來(lái)源:①管道內(nèi)空氣未排凈;②從管道外吸入;③因管內(nèi)液體溫度壓力變化等導(dǎo)致液體中溶解氣體轉(zhuǎn)化。
在流程工業(yè)中管道液體壓力、溫度常會(huì)變動(dòng),當(dāng)液體壓力降低或溫度升高,溶解氣體便轉(zhuǎn)化成游離氣泡,例如低于室溫的液體,靜止在管道中停滯一段時(shí)期之后(如停車檢修),所溶解空氣有可能轉(zhuǎn)化成氣泡;高于室溫液體靜止在兩端密閉的管道中逐漸冷卻收縮,形成局部真空,溶解空氣或氣化蒸汽也會(huì)形成氣泡。這樣形成的氣泡在流程重新開(kāi)車初始階段往往會(huì)出現(xiàn)輸出晃動(dòng)現(xiàn)象,運(yùn)行一段時(shí)間即趨正常??刂崎y開(kāi)度很小時(shí),易揮發(fā)液體有時(shí)會(huì)氣化,也會(huì)形成氣泡。
2、液體中含有固相
電磁流量計(jì)的應(yīng)用十分廣泛,所以被測(cè)液體的成分也千變?nèi)f化。液體中含有粉狀、顆粒、纖維等固體的情況十分常見(jiàn),由此可能產(chǎn)生故障有:①漿液管道出現(xiàn)噪聲;②流量計(jì)電極表面被污染;③導(dǎo)電沉積層或絕緣沉積層覆蓋電極或襯里;④襯里被磨損或被沉積,改變流通面積。
電磁流量傳感器測(cè)量管絕緣襯里表面若沉積導(dǎo)電物質(zhì),流量信號(hào)將被短路而儀表失效。由于導(dǎo)電物質(zhì)是逐漸沉積,這類故障通常不會(huì)出現(xiàn)在調(diào)試期,而要運(yùn)行一段時(shí)期后才會(huì)顯露出來(lái)。
山西太原某化工廠工具車間電解切削工藝試驗(yàn)裝置上,用DN100mm電磁流量計(jì)測(cè)量和控制飽和食鹽電解液流量以獲取最佳切削效果。起初該流量計(jì)運(yùn)行正常,間斷使用兩個(gè)月后,感到流量顯示值越來(lái)越小,直到流量信號(hào)接近為零?,F(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)絕緣層表面沉積薄薄一層黃銹,擦拭清潔后儀表就運(yùn)行正常。后來(lái)分析得知,該黃銹層是電解液中大量氧化鐵沉積所致。這個(gè)實(shí)例屬于電磁流量計(jì)運(yùn)行期故障,雖然不多見(jiàn),但若黑色金屬管道銹蝕嚴(yán)重,沉積銹層,也會(huì)有此短路效應(yīng)。凡是開(kāi)始運(yùn)行正常,隨著時(shí)間推移,流量顯示越來(lái)越小,就應(yīng)分析有此類故障的可能性。
武漢某水廠從40余公里外的長(zhǎng)江上游以矩形管引水,再以兩DN1500mm圓管泵送原水進(jìn)廠,用兩臺(tái)DN1500mm電磁流量計(jì)計(jì)量水量。95年啟用,使用正常,但到98年感到計(jì)量減少,經(jīng)檢查排除了流量計(jì)開(kāi)放部分的故障原因。檢查流量傳感器兩電極發(fā)現(xiàn)對(duì)地電阻值不對(duì)稱,所以分析流量傳感器出現(xiàn)故障的可能性較大,因不能斷流而無(wú)法檢查隱蔽部分。后來(lái)到96年3月才有機(jī)會(huì)進(jìn)入管道檢查流量傳感器測(cè)量管內(nèi)部狀況,檢查時(shí)我們發(fā)現(xiàn)流量計(jì)的內(nèi)壁沉積淤泥最厚處超過(guò)10mm,電極表面亦被淤泥沉積層所覆蓋,與周圍淤泥層平齊。經(jīng)工人鏟刷清洗之后,電磁流量計(jì)立刻就恢復(fù)正常運(yùn)行了。因此確認(rèn)故障原因系內(nèi)部管壁沉積淤泥所致。
該案例告訴我們,用于原水計(jì)量的電磁流量計(jì)通道內(nèi)壁總會(huì)沉積淤泥,是否影響測(cè)量只是時(shí)間長(zhǎng)短而已,上述案例中的水質(zhì)條件運(yùn)行3年已感到流量測(cè)量值減少。為此,測(cè)量江河原水電磁流量計(jì)必須要定期清洗。其他流量?jī)x表如超聲波流量計(jì)和文丘利管流量計(jì)同樣有沉積減小流通面積,影響測(cè)量準(zhǔn)確度的問(wèn)題,DN1500mm管沉積10mm流量值要變化1.3%~2.5%左右。同時(shí)在工程設(shè)計(jì)時(shí)要考慮長(zhǎng)期運(yùn)行沉積淤泥影響的對(duì)策,例如提高測(cè)量位置流速以延長(zhǎng)清潔周期;預(yù)置進(jìn)入管內(nèi)清洗的檢查孔等。該實(shí)際案例屬于電磁流量計(jì)運(yùn)行期的常見(jiàn)故障之一。
3、液體電導(dǎo)率不均勻
眾所周知,配比流程中常有在液內(nèi)注入“加藥”液,而注入液常用往復(fù)泵加入。如果注入液與主液的電導(dǎo)率不同,而混合液尚未混合均勻,電磁流量計(jì)傳感器若裝在其下游,因電導(dǎo)率急劇變化會(huì)使儀表輸出不穩(wěn)定,雖然液體電導(dǎo)率大于閥值而緩慢變化是不會(huì)影響電磁流量計(jì)正常測(cè)量。這一現(xiàn)象在給水處理工程原水加凝聚劑工藝中是經(jīng)常發(fā)生的。
4、與液體接觸件材料匹配失當(dāng)
與液體接觸件材料匹配失當(dāng)故障的有電極與接地環(huán)。匹配失當(dāng)除耐腐蝕問(wèn)題外,主要是電極表面效應(yīng)。表面效應(yīng)有:①化學(xué)反應(yīng),在流量計(jì)電極表面形成鈍話膜等;②電化學(xué)和極化現(xiàn)象,產(chǎn)生電勢(shì);③觸媒作用,在流量計(jì)電極表面生成氣霧等。接地環(huán)也有這些效應(yīng),但影響程度相對(duì)要小些。
遼寧某化工(冶煉)廠用30余臺(tái)哈氏合金B(yǎng)電極電磁流量計(jì)測(cè)量濃度較高鹽酸溶液,出現(xiàn)輸出信號(hào)不穩(wěn)的晃動(dòng)現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)儀表本身正常,也排除了會(huì)產(chǎn)生輸出晃動(dòng)的其他干擾原因。此時(shí),多處其他用戶用哈氏合金B(yǎng)電極儀表測(cè)量鹽酸時(shí)都運(yùn)行良好,于是分析是否可能由鹽酸濃度差別引起的,因當(dāng)時(shí)尚無(wú)鹽酸濃度對(duì)電極表面效應(yīng)影響方面的經(jīng)驗(yàn),不能作出判斷。為此金湖鼎誠(chéng)和使用單位的技術(shù)人員一起來(lái)到化工廠,做改變鹽酸濃度的實(shí)流試驗(yàn)。低濃度時(shí)流量計(jì)輸出穩(wěn)定,當(dāng)濃度增加到15%~20%時(shí),儀表輸出開(kāi)始晃動(dòng)起來(lái),濃度到25%時(shí),輸出晃動(dòng)量高達(dá)20%。后來(lái)改用鉭電極電磁流量計(jì)后就運(yùn)行正常了。