源自管環(huán)境方面引起電磁流量計故障的原因

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引起電磁流量計故障的原因有很多,下面重點(diǎn)介紹一下源自管環(huán)境方面引起電磁流量計故障的原因。源自管環(huán)境方面引起電磁流量計故障的主要原因有:1、強(qiáng)磁場干擾,2、強(qiáng)電磁波干擾,3、管道雜散電流影響,4、地電位變化,5、潮氣浸入。

1、強(qiáng)磁場干擾

    靜電和電磁波干擾會通過電磁流量計傳感器和轉(zhuǎn)換器間的信號線引入,通常若良好屏蔽(如信號線用屏蔽電纜,電纜置于保護(hù)鐵管內(nèi))是可以防治的。然而也曾遇到強(qiáng)電磁波防治無效的實(shí)例,此時將轉(zhuǎn)換器移近到傳感器附近,縮短連接的信號電纜,或改用無外接電纜的一體型儀表。磁場干擾通常只有采取電磁流量傳感器遠(yuǎn)離強(qiáng)磁場源。電磁流量計抗磁場的能力視傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計而異,如傳感器激磁線圈保護(hù)外殼由非磁性材料(如鋁,塑料)制成,抗磁場影響的能力較弱,鋼鐵制成則較強(qiáng)。強(qiáng)磁場影響的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不多,因安裝時都注意到要遠(yuǎn)離強(qiáng)磁場。

2、強(qiáng)電磁波干擾

    這種情況多發(fā)生在分體式電磁流量計。電磁流量計應(yīng)符合電磁兼容性要求,在規(guī)定輻射電磁場環(huán)境下正常工作,不會在該環(huán)境下造成儀表性能下降或工作不正常。

    2010年廣東省某水廠裝用金湖鼎誠儀表有限公司多臺分體式電磁流量計,其中一臺輸出大幅度波動?,F(xiàn)場檢查儀表安裝符合要求,流量傳感器和轉(zhuǎn)換器相距50m,以置于鐵導(dǎo)管內(nèi)的屏蔽電纜相連接,儀表本身亦正常。但測得共模干擾信號高達(dá)1.7V。先采取將流量傳感器電氣絕緣的措施,共模信號降低至0.6V,但輸出波動無明顯改善。再次與用戶分析現(xiàn)場環(huán)境條件,得悉在流量計非常鄰近的地方有強(qiáng)無線電發(fā)射臺。為證實(shí)故障原因是否來自該干擾源,臨時將轉(zhuǎn)換器移至流量傳感器相距3m的地方,復(fù)測共模干擾信號小于0.1mV,雖然還感到偏大,但儀表運(yùn)行已經(jīng)趨于正常。即使現(xiàn)場使用的是多層屏蔽信號線,但是電磁波還是被引入到了電磁流量計。

3、管道雜散電流影響

    電磁流量計妥善接地后,可以避免管道絕大部分雜散電流的影響。有時候按規(guī)定以粗電線跨接流量傳感器并完善接地,卻還會受雜散電流影響,尚需采取其他措施。

    陜西某鋁冶廠用DN100電磁流量計測堿液礦漿,流量傳感器兩端裝接地環(huán),并用導(dǎo)線跨接和妥善接地。然而儀表還是不能正常工作,直到向外推移2m再置兩接地點(diǎn),才隔離了雜散電流影響。儀表投入正常運(yùn)行一段時期后,又出現(xiàn)輸出信號晃動現(xiàn)象,排除了流動波動的可能性,儀表本身完好,初步判斷為儀表運(yùn)行異常。觀察數(shù)天發(fā)現(xiàn)中午午餐休息期和晚班運(yùn)行正常,而日班卻出現(xiàn)輸出晃動。據(jù)此線索追蹤溯源,找到故障源頭是離電磁流量傳感器距離較遠(yuǎn)的同一管系上進(jìn)行電焊施工所致。

    還有一個采用磁流量傳感器與連接管道絕緣,消除大雜散電流影響例。上海省某自來水公司安裝兩臺電磁流量計,一臺運(yùn)行正常,另一臺在1-2小時周期內(nèi)出現(xiàn)有高達(dá)50%FS波動。用戶認(rèn)為兩臺儀表使用條件相仿,故障是由儀表方面原因引起的??辈飕F(xiàn)場周圍環(huán)境,上下游緊接流量傳感器的足兩段長0.5m有良好接地的無襯里短鋼管,然后連接到有水泥襯里的鋼管。接地等電氣連接均符合要求,同時,排除了管網(wǎng)流動脈動的可能性。

    去現(xiàn)場勘察之后我們發(fā)現(xiàn),流量計的轉(zhuǎn)換器與傳感器相距約12m,有一數(shù)百kVA的三相變壓器裝在附近,分別離轉(zhuǎn)換器和傳感器約3m和9m。于是我們分析故障原因有以下兩種可能:(1)大功率變壓器產(chǎn)生的磁場干擾;(2)管道上雜散電流干擾。要證明是否是變壓器磁場干擾影響,就勢必要關(guān)閉變壓器,這樣涉及面太廣,于是只好安排第二步檢查。首先檢查是否是管道雜散電流干擾。不加激磁電流用示波器測量兩極間電勢,其值應(yīng)為零。然而實(shí)例測得峰值Vpp高達(dá)1V的波形畸變交流電勢。初步判定即使良好接地,儀表還是受到管道雜散電流干擾影響。

    之后,我們采取將電磁流量傳感器連同兩段短鋼管與管網(wǎng)管道電氣絕緣,使流量傳感器與液體同電位。處理后儀表投入運(yùn)行,輸出顯示即呈穩(wěn)定正常,也排除廠電力變壓器磁場干擾對流量測量的影響。同時測得干擾電流有60mAAC,電流方向來自流量傳感器上游。這一措施也適用于有陰極保護(hù)電流的管道,作為試排除管道電流干擾影響的方法。

4、地電位變化

    地電位變化會影響電磁流量計的流量測量,例如因其他設(shè)備上因接地線上產(chǎn)生電壓降而使電磁流量汁地電位變化,若形或較大共模干擾時,也會影響測量。

5、潮氣浸入

    電磁流量計應(yīng)用于給排水工業(yè)常將流量傳感器裝在低于地平線的儀表井中,常會浸在未及時排放的雨水中,甚至長期浸泡在水中。即使足外殼防護(hù)等級為IP67(塵密短時浸水級)或IP68(塵密連續(xù)浸水級),也常因接線端子盒蓋密封墊圈或電纜引入密封套圈未壓緊密封,漏裝套圈,或套圈與電纜外徑未匹配,經(jīng)常發(fā)生這類事故。

    地面安裝的流量傳感器端子盒蓋等密封墊圈未密封好,也會受氣溫變化的呼吸作用吸入潮氣,凝結(jié)成水。端子盒電纜引入裝置漏裝密封套圈或未緊壓密封,電纜表面冷凝水等亦極易進(jìn)入端子盒。這類事例亦屢見不鮮。在施工過程中有意無意割斷電纜后重新再接,用膠帶包封。這一隱患在運(yùn)行初期不會形成故障,但包封口久老化,連接處吸入潮氣,電纜絕緣降低。

    水和潮氣侵入端子盒,降低了絕緣強(qiáng)度和絕緣電阻,流量信號回路將無流量信號輸出,激磁線圈回路將形成零點(diǎn)偏移或不穩(wěn)。必要時可在密封連接處采取硅膠等澆灌密封措施。非氣密型結(jié)構(gòu)的激磁線圈保護(hù)外殼,因呼吸作用吸入潮氣,若液溫低于室溫極易在測量管外壁結(jié)露,低于0℃則會結(jié)霜,會使流量信號回路短路而失效。

    河南某水廠用一臺DNl000電磁流量計測進(jìn)廠引黃河水,另一臺DN900儀表測進(jìn)廠地下水,兩臺DN800電磁流量計并聯(lián)連接測出廠成品水。系統(tǒng)投入正常運(yùn)行兩年后,發(fā)現(xiàn)出廠水比進(jìn)廠水多出10%-15%。觀察儀表運(yùn)行無異常表現(xiàn)。用外夾換能器(探頭)便攜式超聲流量計分別對4臺電磁流汁作比對試驗(yàn),證明兩臺出廠電磁流量計輸出信號偏高。分別關(guān)閉停流檢查零點(diǎn),發(fā)現(xiàn)兩臺出廠水儀表零點(diǎn)大幅度偏移。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,很有可能接經(jīng)端子盒進(jìn)水或激磁線圈受潮,絕緣下降所致。當(dāng)拭去水露,用電吹風(fēng)吹干燥接線盒端子座,激磁端廣對地電阻從5~6MQ恢復(fù)到數(shù)+Mn,偏移的零點(diǎn)隨即回到零位,儀表運(yùn)行正常。究其原因足激磁線圈回路對地絕緣下降,使電極上加上一個較大的絕緣電阻和信號內(nèi)阻對激磁電壓的分壓,形成較大的共模干擾信號,而轉(zhuǎn)換器前置放大器共模抑止比能力有限,從而使轉(zhuǎn)換器零點(diǎn)有輸出。